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创新·创效| 锻造分厂点燃锻轴创效新“引擎”

时间:2021-07-30 22:09:56

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创新·创效|  锻造分厂点燃锻轴创效新“引擎”

创新,是企业发展的动力之源;创效,是企业经营的永恒主题。面对今年复杂多变的生产经营形势,中车齐车集团沈阳公司化压力为动力,明确了“创新、创效”两大主题,公司上下坚定树立“过紧日子”思想,全系统广泛开展降本节支增效工作,为实现年度经营指标任务提供支撑。锻造分厂以公司一届七次职代会精神为指引,聚焦“创新、创效”两大主题,以打赢车轴锻造“降能耗、提质量”攻坚战主题实践活动为抓手,上下同心、强化执行,圆满完成了上半年车轴生产攻坚任务。

多措并举降成本

优化管理促降耗

今年,车轴生产计划成本指标同比去年有所下降,为缓解由此带来的经营压力,公司一届七次职代会召开后,锻造分厂重锤响鼓,认真分析疫情期间能源优惠政策,着力提升生产计划的指导性和组织的管控性,制定“七项措施”有效压控车轴成本费用支出。

精打细算,轴热处理线将每次起炉时间安排在晚上十点以后,把“满负荷空转升温”耗能费用降到最低,在确保每个节拍生产车轴3000根以上的同时,切实做到动力费单耗的减少。800MN操作机、车轴热处理线设备距上次大修运行时间较长,长期的超负荷运行导致操作机漏油严重,设备打打停停的状况时有发生,严重制约了分厂大节拍生产的顺利进行。针对这一问题,分厂在更改连接方式的基础上,采用“勤、早、找、改、换、配、焊、养”八字管理法,从设备巡视、检修、配件更换到维护保养全过程形成闭环管理,力保漏油问题得到解决。截至6月底锻轴消耗液压油同比下降11.4%。通过开展杜绝车轴标记深废质量专项整顿活动,创造了两个作业小组锻轴无废品的记录。

合理调配,大节拍生产提效能

少员高效,大班组模式显效果

2月末复工以来,受职工退休和疫情隔离的影响,分厂生产组织面临考验。为抢时间、保产量、提效能,充分利用疫情期能源政策多生产车轴,分厂认真梳理生产组织中的重点、难点,在去年大节拍车轴生产组织经验的基础上,合理组织安排,针对锻轴班车轴锯床下料工位因人员缺少而产生的生产瓶颈,利用大班组机制优势,发挥员工二技能培养成果,在800MN设备维修期间,抽调锻轴工位人员到锯床工位,进行轴坯下料,保证工序间产品保有量充足。在大节拍生产组织和大班组模式支撑下,分厂节省了不必要的成本和人员的浪费,真正实现了少员高效,为复工复产后的生产攻坚提供了有效支撑。

分厂严细车轴生产日动态考核,对不能达产的情况需及时向分厂领导班子汇报,针对轴加工车床大修产能受限这一情况,分厂领导广泛动员,轴加班技能全面的骨干车工积极发扬奉献精神,“早开工、晚延时”确保日加工100根的目标实现。

生产过程中,锻造分厂坚持打铁人精神引领,党员骨干积极发挥示范引领作用,维修人员努力做到各类现场问题不过夜,工艺员每天深入现场配合解决问题。一线党员冲锋在先、员工骨干拼搏奉献,分厂全面掀起了党员率先垂范、职工齐心发力的“降能耗、提质量”奋战热潮,在一年过半之时,超额完成了分厂上半年车轴生产目标,在年初单根车轴计划成本降低90元的基础上,再降低成本81元,实现创效75万元,为下半年完成车轴生产任务提供坚实保障。

▌文稿:王戊

▌编排:贾晨

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